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汽轮机公司奏响煤电节能减排升级改造最强音

发布日期:2015-12-23 | 浏览:6473

1261640分,大唐集团七台河发电公司4#机组经过近一年时间的通流改造,一次启动成功,定速3000/分。129450分,机组一次并网成功,各项参数良好,机组最大轴振73.8微米,运行性能优异。

作为国内首个600MW亚临界机组综合升级改造项目,七台河4#机组是汽轮机公司继成功改造国内单机容量最大的火电机组——神华国华绥中1#2#机组后,在火电机组通流改造领域取得的又一里程碑胜利,奏响了国内煤电节能减排升级改造的最强音。

20149月,国家发改委、环保部、国家能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》,旨在打造高效清洁可持续发展的煤电产业“升级版”。哈电集团积极响应国家节能减排方针,自主研发节能升级改造技术,并向用户广泛推介。经过与大唐集团的互访交流,最终确定了9台燃煤机组大型通流改造项目,并签订《中国大唐集团—金年会集团燃煤汽轮机节能提效改造项目技术合作框架协议》,其中七台河4#机组改造被确定为试点项目。

七台河发电公司4#机组于200812月投产至今已运行7年,由于受当时设计和制造条件的限制,机组运行效果较目前最先进的汽轮机设计制造技术具有一定差距。

随着技术的不断发展,汽轮机公司已具有成熟的从100MW1000MW等级各类型火电机组升级改造技术。此次七台河4#机组改造,汽轮机公司更是将最新研发科技应用于机组通流改造中,首次采用整体铸铁内缸,并配套采用小间隙汽封,有效防止汽缸变形,减少漏汽,提高了机组效率,按照设计值,机组改造后热耗值将降低至7790KJ/KW·h

秉承以用户满意为中心、以用户成功为追求的服务理念,在七台河改造项目初期,汽轮机公司成立了由公司领导、副总工程师和各领域专家组成的项目协调工作组,每周召开例会,并建立七台河改造项目微信协调群,第一时间解决项目执行过程中的各类问题,为确保项目的有序推进提供组织保障。

汽轮机公司始终坚持技术强企战略,致力于为用户量身打造低排放、高效率的优质机组,为国家节能减排,绿色发展贡献力量!

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